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          電廠鍋爐主蒸汽管道隔離門前疏放水門管接座斷裂泄漏事件

          一、事件分析

          機組編號#1停機時間8117:13

          設(shè)備簡況:熱電廠現(xiàn)運行總裝機容量120MW,兩臺60MW抽凝式供熱機組,配套三臺240噸循環(huán)流化床鍋爐。#1汽輪機型號C60-8.83/1.27,單缸、沖動、單抽汽、凝汽式,具有一級調(diào)整抽汽,由上海汽輪機有限公司制造,2006831日投產(chǎn),至今運行90372小時。

          二、事前工況

          #1、2機正常運行,#1機電負(fù)荷59.59MW,抽汽69t/h#2機電負(fù)荷59.63MW,抽汽72t/h;#12、3爐正常運行,#1爐負(fù)荷190t/h;#2爐負(fù)荷206t/h;#3爐負(fù)荷192t/h。機組運行參數(shù)正常。

          三、事件經(jīng)過

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          17:08運行人員發(fā)現(xiàn)#1機機爐A電動隔離門前疏放水門有泄漏并匯報值長。

          17:09#1機減負(fù)荷,匯報值長。

          17:10 值長匯報地調(diào)由于#1機機爐A電動隔離門前疏放水門泄漏,申請停機臨檢。

          17:12 地調(diào)來電同意#1機停運轉(zhuǎn)臨檢。

          17:13 按下集控室內(nèi)#1機停機電磁閥停機,關(guān)閉#1AB側(cè)機爐隔離門,關(guān)閉#1A、B側(cè)電動主汽門,關(guān)閉#1機供汽電動隔離門,檢查#1機高壓油泵已啟動,就地開啟#1機真空破壞門。

          17:15 投用#1減溫減壓器保證供熱。

          17:16 關(guān)閉主蒸汽母管Ⅰ、Ⅱ段電動隔離門,關(guān)閉主蒸汽母管Ⅱ段手動隔離門進行漏點隔離。

          17:17 匯報股份值班室#1機停機轉(zhuǎn)臨檢。

          17:30#1機轉(zhuǎn)速到0,投運#1機盤車。

          17:45 檢查確認(rèn)#1A側(cè)機爐隔離門前疏放水門管接座泄漏。

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          16:45檢修工作結(jié)束,#1機組恢復(fù)備用,匯報股份公司值班室。

          20:20#1機組沖轉(zhuǎn)

          24:00#1機組并網(wǎng)

          四、原因分析:

          使用合金鋼分析儀檢查主蒸汽A側(cè)管接座材質(zhì)為12Cr1MoVG(照片),檢查疏放水管材質(zhì)為12Cr1MoV(照片),經(jīng)檢查原使用的管接座、疏放水管材質(zhì)正確。

          宏觀檢查疏水管沿管座變徑部位斷裂,觀察斷口形貌,斷口處壁厚較薄,約2.5mm,斷口內(nèi)壁有一圈深度約0.5mm的臺階(機加工內(nèi)鏜時形成),斷口外圈呈45°拉斷剪切唇,初步判斷裂紋源于內(nèi)壁,為原始管接座制作過程存在缺陷,待江蘇方天對斷裂口做進一步的金相分析(硬度、金相、測厚),將提供詳細(xì)分析報告。

          鑒于上述情況原因分析如下:

          1.測量A側(cè)管接座薄壁部分壁厚為2.5mm,且有0.5mm的內(nèi)鏜臺階,實際有效壁厚不足2mm,明顯低于設(shè)計規(guī)范。

          2.A側(cè)管接座變徑臺階坡度不足,且無圓弧過渡,應(yīng)力集中系數(shù)較大,而且內(nèi)鏜臺階位置與管接座外壁變徑部位重合。

          五、暴露問題

          1.#1機機爐A側(cè)電動隔離門前疏放水管管接座存在制造缺陷(已聯(lián)系江蘇方天對斷裂口做進一步的金相分析)

          2.對管接座大小頭變徑處應(yīng)力集中認(rèn)識不足。

          3.疏放水管道沒有支吊,可能會在操作閥門時產(chǎn)生應(yīng)力。

          4.鍋爐計劃檢修和汽機計劃檢修之間不協(xié)調(diào),對應(yīng)的鍋爐、汽機未能同時進行檢修,導(dǎo)致部分主蒸汽管道、管接座未能檢查。

          六、防范措施

          1.對#1A側(cè)及B側(cè)電動隔離門前疏放水門管接座進行處理,更換疏水彎管并在在疏水管道上加裝吊架。

          2.利用#1機調(diào)停機會對#1機主蒸汽管道疏水管接座變徑處增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。

          3.在#2機計劃檢修期間(201710月份)對主蒸汽管道疏水管接座進行檢查,割除管接座變徑處短管并增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。

          4.對目前暫無法檢查的主汽系統(tǒng)管接座進行現(xiàn)場隔離,掛警示牌。

          5.完善機組檢修金屬監(jiān)督項目,做好管接座的檢查內(nèi)容、要求。

          6.增加對機加工備件的檢查驗收工作,特別是管接座不允許有內(nèi)鏜臺階,光潔度達(dá)到規(guī)范要求。



          7.合理安排三臺鍋爐、二臺汽機的計劃檢修工作,安排好機爐檢修的對應(yīng)關(guān)系。
          8.按照“四不放過”的原則,認(rèn)真吸取經(jīng)驗教訓(xùn),防止類似事件再次發(fā)生。
          附圖1  主蒸汽系統(tǒng)圖



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          附圖2  SOE圖
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          附圖3  管道斷裂現(xiàn)場照片
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          附圖4檢查管接座材質(zhì)為12Cr1MoVG
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          附圖5檢查疏放水管材質(zhì)為12Cr1MoVG
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          附圖6 A側(cè)/B側(cè)管口對比
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          附圖7 A側(cè)管接座變徑處斷裂口
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