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          華能辛店電廠#4機汽封進水事故通報

          [序]5月14日,辛店電廠#4爐掉焦造成MFT動作跳機,因運行監(jiān)視調整不及時、運行方式不合理,在停機過程中高、中壓缸經汽封進水。幸未擴大成為重大設備損壞事故。本次事故造成機組停用47小時。
          【事故經過】
          5月14日19:34#4爐爐膛掉焦,就地一聲沉悶響聲,火焰監(jiān)視器變暗后亮,“爐膛壓力高”信號報警,爐MFT動作,首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”(先負后正,—1919pa、+3177 pa),聯(lián)跳甲制粉系統(tǒng),乙火檢風機跳閘、甲火檢風機聯(lián)啟, #4爐滅火。機、電跳閘,#4機組負荷由167MW下降到0。交流潤滑油泵聯(lián)動,主汽門關閉。6KV Ⅲ段工作電源跳閘,備用電源自投成功。查保護,爐首出原因“爐膛壓力高Ⅲ值”。
          ??? 19:34確認#4機交流潤滑油泵聯(lián)動啟動成功,關閉#4機主蒸汽電動隔離門,全開凝汽器真空破壞門,開#4機主蒸汽及本體相關疏水閥門。關閉#4機二抽至爐側抽汽母管閥門,開#4爐自用蒸汽至爐側抽汽母管閥門,進行爐膛吹掃。
          ??? 19:35#4機軸封汽源由#4機除氧器倒為抽汽母管供給。
          ??? 19:36開啟凝結器和除氧器補水門,維持凝結器、除氧器水位。
          ??? 19:37聯(lián)系#1機增負荷,提高抽汽母管壓力,同時調整軸封供汽壓力。
          ??? 19:46發(fā)現(xiàn)高壓缸前后、中壓缸前汽封冒汽水,開大抽汽母管疏水門。
          ??? 19:51#4機轉子靜止,惰走時間17分鐘(原27分鐘),投連續(xù)盤車,CRT顯示電流在11~18A之間擺動,就地電流在14~24 A之間擺動,測大軸撓度#1/2瓦為90/120μm。
          ??? 19:57中壓下缸內壁溫度急劇下降,由487℃降至70℃。20:17最低68℃。
          ??? 20:04#4機盤車掉閘,手動盤車不動。
          ??? 20:10高壓內缸上缸內壁溫度460℃,高壓內缸下缸內壁溫度440℃,中壓上缸內壁溫度480℃,中壓下缸內壁溫度70℃,根據(jù)現(xiàn)場狀況,采取悶缸處理措施。降凝汽器真空到零,停#4機軸封供汽,關閉所有與汽缸連接閥門,解列#4機段抽汽母管(關閉#3、4機抽汽母管聯(lián)絡門)。
          ??? 166:30,高壓外缸上下缸溫差20℃(上321℃,下301℃),中壓缸上下缸溫差63℃(上228℃,下165℃),經分析研究決定投盤車。
          ??? 6:59試投盤車一次成功。電流有輕微擺動(范圍9.8-10A,原始電流為9.5A),測大軸撓度:#1瓦50μm(原始值35μm),#2瓦150μm(原始值50μm)。連續(xù)盤車后,12:40大軸撓度恢復正常值(#1瓦40μm,#2瓦70μm),電流穩(wěn)定,恢復正常。
          ??? 1618:30報竣工,轉入備用。根據(jù)電網調度要求,17日開機迎晚峰。
          ??? 1710:30鍋爐點火,16:06高壓內缸內壁溫度236/234℃,中壓缸內壁溫度152/144℃,16:05主蒸汽參數(shù):壓力2.31MPa、溫度319℃,達到沖轉條件沖轉。16:11轉速升至500r/min,全面檢查無異常。振動情況:#1瓦瓦振7μm,軸振11μm;#2瓦瓦振15μm,軸振33/30μm;#3瓦瓦振9μm,軸振38μm。
          ??? 16:18升速,16:22轉速升至1000r/min中速暖機。振動情況:#1瓦瓦振6.7μm,軸振12.7μm;#2瓦瓦振34.4μm,軸振52/38μm;#3瓦瓦振7μm,軸振29μm。
          ??? 17:09在進行全面檢查正常后繼續(xù)升速,機組順利通過臨界轉速,17:18達額定轉速。振動情況:#1瓦瓦振22.5μm,軸振34μm;#2瓦瓦振14.9μm,軸振126/78μm;#3瓦瓦振60.5μm,軸振109μm。全面檢查正常機組準備并列,。
          ??? 17:30發(fā)電機并列,帶負荷至30MW暖機,20:00開始滑參數(shù)帶負荷。
          ??? 181:26,參數(shù)額定,帶負荷至150MW,振動情況:#1瓦瓦振12.7μm,軸振14.8μm;#2瓦瓦振12.2μm,軸振63/38μm;#3瓦瓦振36μm,軸振81μm。機組正常運行。
          【事故原因】
          1.入廠煤煤質雜,廠家達60多家,由于燃料摻、配煤手段有限,造成入爐煤煤質不穩(wěn)定,使鍋爐燃燒調整不能及時適應。爐內空氣動力場雖經C級檢修進行了調整,但仍未達到理想狀態(tài),現(xiàn)仍存在強風環(huán)直徑和貼壁風速較大現(xiàn)象,運行中易造成掛焦。各給粉機一次風壓不均(C1、C3等一次風管動壓變化幅值偏低約200Pa),必須人為限制部分給粉機出力,造成各噴口風粉濃度不一,使爐膛熱負荷分布不均,溫度高的部位容易形成結焦。缺乏風粉在線監(jiān)測裝置,運行人員只能依靠經驗來調整,造成燃燒調整不佳,使爐內燃燒區(qū)域及上部水冷壁產生掛焦現(xiàn)象,焦塊逐漸增大直至發(fā)生掉焦,引起爐膛負壓大幅波動,使爐內燃燒狀況惡化,局部爆燃,加上大塊焦渣掉入渣斗產生大量水蒸氣,使爐膛壓力迅速增大至鍋爐保護動作值,引發(fā)MFT。
          ?? ?2.在汽輪機跳閘后,軸封供汽由除氧器汽平衡切至抽汽母管汽源時,運行人員監(jiān)視調整不當,冷汽水通過軸封進入汽缸,并導致上下缸溫差大,汽缸變形,盤車不動。
          ??? 抽汽母管至機爐暖汽減溫減壓站(在爐零米)供汽管道屬改建設計施工,φ108管,長約30米,抽汽母管至供汽站根部無一次門,無逆止門,供汽站閥門一次門前無疏水門,系統(tǒng)閥門均為改建留用的舊閥門,減溫減壓供汽站處于停運狀態(tài)。一、二期抽汽母管并列運行,二期抽汽母管汽源為#4機二、四段抽汽;由于#1機為減虧降參數(shù)(3MPa,450℃)帶20MW負荷運行,一期二三段壓力不足0.3MPa,低于母管壓力,不能投運,一期抽汽母管由#1爐自用蒸汽供汽,其管道較細供汽量少。穩(wěn)定工況時抽汽母管壓力(0.5-0.8MPa)高于減溫水(給水泵密封水壓力0.5-0.7MPa)壓力,當#4機運行中發(fā)生跳機時,抽汽母管壓力迅速下降(根據(jù)壓力曲線最低0.13 MPa ),此時減溫水通過內漏的減溫水門經供汽管道進入抽汽母管,與管道內積水、#1爐自用蒸汽混和后作為軸封用汽進入軸封,并經過軸封進入汽缸。
          此種情況只在二期單臺機組運行,且廠房暖汽系統(tǒng)停運的特殊運行方式下才會發(fā)生。若兩臺機組同時運行,#3、4機抽汽母管并列,兩臺機均向抽汽母管供汽,即使是一臺機組跳閘抽汽母管壓力變化不大,故不會返水。若暖汽系統(tǒng)投運(冬季),也不會積存冷汽、水。
          【暴露的問題】
          1.運行管理工作不細致,對特殊運行方式時存在的問題沒有充分認識和采取有效措施,對防范重大事故的措施執(zhí)行不到位,運行人員處理異常情況的事故預想存在漏洞。運行值班人員發(fā)現(xiàn)抽汽母管蒸汽壓力波動,溫度下降,未采取果斷措施,破壞真空,停送軸封,僅僅采取打開疏水門的手段疏水,造成汽機缸溫急劇下降;運行值班人員對主要參數(shù)監(jiān)視不到位,發(fā)現(xiàn)轉子惰走時間明顯縮短時未正確判斷,采取有效對策,而是常規(guī)操作,繼續(xù)保持真空投盤車,延誤了處理時間,擴大了事故。
          ??? 2.入廠煤沒有建立主渠道,混配煤跟不上,煤質不穩(wěn)定;鍋爐空氣動力場偏差大,運行人員安全生產警惕性放松,思想麻痹大意,燃燒監(jiān)視、調整不及時,防結焦、掉焦措施不力,以至引發(fā)掉焦滅火事故。
          ??? 3.抽汽母管至暖汽系統(tǒng)設計不合理,盲管太長,系統(tǒng)在靠近抽汽母管側未加裝一次門及逆止門,門前無疏水門。
          ??? 4.為減虧一期機組降參數(shù)運行,不能滿足汽機輔助汽源的參數(shù)、流量需要;暖汽系統(tǒng)停運后,與抽汽母管系統(tǒng)隔離措施不利,閥門內漏。
          ??? 5.對改建后系統(tǒng)結構不合理和存在問題,特別是新老系統(tǒng)的接口上存在的重大問題未能及時發(fā)現(xiàn)并采取有效措施。暴露了技術管理工作不細、不嚴、有漏洞,改建新增設備系統(tǒng)的管理不到位,如減溫減壓站投停操作無明確規(guī)定,致使停運后系統(tǒng)隔離措施不利。
          【事故責任及考核】
          發(fā)生本次事故的起因是鍋爐掉焦MFT跳機;在事故過程中運行人員處理不當使汽封進水,是造成事故擴大的直接原因和主要原因;抽汽母管系統(tǒng)上存有的隱患和對供暖減溫減壓站管理不當,使抽汽母管積水,是本次事故擴大的重要原因,事故單位為運行部。
          ??? 1.當值單元長喬英軍,為當班本單元機組的安全第一責任人,對本單元機組的安全運行和正確處理事故負有全面責任,事故處理不力,使事故擴大,對此次事故負主要責任。
          ??? 2.當值汽機主值班員付建偉,為當班本機安全運行第一責任人,對汽機的安全運行和事故處理負有首要責任。事故處理中判斷不準,處理不當,使事故擴大,對此次事故負次要責任。
          ??? 3.當值值長魏修林,為本值安全運行第一責任人,對全值各機組的安全運行和事故處理的正確性負責,事故處理中,組織協(xié)調不力,監(jiān)督指揮不當,對此次事故負重要責任。
          ??? 4.當值副值班員李眾德,為當班本爐安全運行第一責任人,應對鍋爐安全穩(wěn)定運行負責,因燃燒調整不當,造成爐膛結焦掉焦,引發(fā)跳機事故,對此次事故負重要責任。
          ??? 5.當值副單元長康廷,對本單元機組的安全運行和正確事故處理負有重要職責,對鍋爐燃燒調整監(jiān)督指導不到位,造成爐膛掉焦并引發(fā)跳機,對此次事故負重要責任。
          ??? 6.廠長彭文曉,為全廠安全生產第一責任人,抓安全生產工作不力,對此次事故負領導責任。
          ??? 7.廠長助理楊敏,分管全廠安全生產工作,對機組的安全運行及二十五項反措的貫徹落實負有領導責任,對改建后設備系統(tǒng)存在的隱患認識不足,組織整改不力,對此次事故負直接領導責任。
          ??? 8.運行副總王英新,檢修副總陳勇,安質副總牟建斌為全廠分管范圍的技術領導,對二十五項反措貫徹落實不力,對改建后設備系統(tǒng)存在的隱患整改和規(guī)程、圖紙的健全完善等工作不到位,對此次事故負技術領導責任。
          ??? 9.運行部主任李之森,為運行部安全第一責任人,對本部門各級安全責任制的落實,對二十五項反措的貫徹落實及操作規(guī)程的健全完善負有領導責任,對此次事故負部門直接領導責任。
          ??? 10.運行部汽機專工朱恒之、鍋爐專工解廣成,安生部汽機專工劉建偉為本專業(yè)技術負責人,對本專業(yè)的設備安全運行及二十五項反措貫徹執(zhí)行負有技術管理責任。專業(yè)技術工作不到位,技術管理有漏洞,對本次事故負技術管理責任。
          ??? 11.安生部主任馮清霞、副主任陳濟奎,為全廠安全生產職能管理部門負責人,安全生產監(jiān)督、管理不到位,對本次事故負部門管理責任。
          【采取的防范措施】
          1.加強運行管理,強化培訓,提高運行人員事故處理操作水平及異常情況下的應變能力,熟練掌握操作規(guī)程,熟悉二十五項反措的有關內容,提高運行人員素質。執(zhí)行人:李之森;完成時間:2003/6/20
          ??? 2.加強入廠煤和入爐煤管理,建立供煤主渠道,強化混配煤措施;對各主要礦點的煤質的灰樣進行分析,以便及時指導運行進行適當調整;根據(jù)煤質情況繼續(xù)摸索合理調整風粉溫度,合理調整一次風粉配比,使爐內熱負荷分布趨于均勻;根據(jù)灰份情況及時調整吹灰次數(shù)并加強對爐內各受熱面的結焦情況檢查,擬在水冷壁上適當增開幾只觀察孔,并適當擴大觀察視角,以便及時檢查和打焦,減少或避免爐內結焦;利用11月份B級檢修時機對燃燒器進行檢查,對爐內空氣動力場再行調整和優(yōu)化,降低貼壁風速并減小強風環(huán)直徑,避免因爐內空氣動力場的原因而產生結焦現(xiàn)象;研究加裝風粉在線監(jiān)測裝置,以便使鍋爐在最佳工況下運行,避免因人為燃燒調整不及時引起的掉焦現(xiàn)象發(fā)生;繼續(xù)摸索加強優(yōu)化燃燒調整的經驗,適當降低一次風速,調整單只給粉機轉速,減輕貼壁燃燒,防止出現(xiàn)水冷壁局部熱負荷過高達到預防結焦的目的。執(zhí)行人:解廣成;完成時間:2003/12/20
          ??? 3.在抽汽母管至減溫減壓站管段靠近抽汽母管處加裝截門及逆止門,在原一次門前加裝疏水門。舉一反三,全面排查抽汽母管及軸封、汽缸疏水系統(tǒng)是否符合二十五項反措要求。執(zhí)行人:趙貴田;完成時間:#4機C級檢修(2003/11/10)。防止其它系統(tǒng)冷汽、水進入汽缸的措施,如四抽電動門、軸封噴水減溫水調節(jié)門、電動門在機組跳閘時聯(lián)動關閉。執(zhí)行人:朱恒之、張國榮;完成時間:2003/5/31
          ??? 4.完善操作規(guī)程,明確操作規(guī)定,暖汽減溫系統(tǒng)停運隔離時,確保系統(tǒng)嚴密,不向抽汽系統(tǒng)漏水。執(zhí)行人:李之森;完成時間:2003/5/31
          ??? 5.完善熱控系統(tǒng),當機組跳閘后,抽汽母管溫度急劇下降至200℃以下時,聯(lián)動關閉供汽調節(jié)門、電動門。執(zhí)行人:朱恒之、張國榮;完成時間:2003/5/31。抽汽母管底部加裝管壁溫度測點,當溫度下降至150℃以下時報警,以便及時發(fā)現(xiàn)管道積水,采取措施。執(zhí)行人:朱恒之、張國榮、顧家驥;完成時間:#4機C級檢修(2003/11/10)
          ??? 6.組織各單位認真分析討論,接受事故教訓,正確處理好安全與效益、安全與技改的關系,對照二十五項反措全面檢查改建后現(xiàn)場設備系統(tǒng)的狀況,徹底消除隱患,修訂完善操作規(guī)程、系統(tǒng)圖,改善系統(tǒng)運行方式,使其適應現(xiàn)場實際。執(zhí)行人:各有關部門安全第一責任人;完成時間:2003/7/31
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