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          一凈化五千立隔油罐兩次冒罐事故

          一、事故經(jīng)過(guò)
          1、12月9日13:30,第一凈化水車(chē)間污水崗位操作人員在室外巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)新建5000m3隔油罐冒罐,污油正從罐頂消防管線連接口向外流出,持續(xù)時(shí)間大約10分鐘左右。崗位操作人員立即通過(guò)管網(wǎng)運(yùn)行中心調(diào)度聯(lián)系上游含油污水和含硫污水凈化水停送,切斷隔油罐進(jìn)水,并就地鏟土防止污油流淌。
          2、12月11日1:00,第一凈化水車(chē)間污水班長(zhǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)新建5000m3隔油罐北側(cè)頂部消防線連接口往外漏油,隔油罐液位上升至12.50米,立即采取應(yīng)急措施進(jìn)行處理,10分鐘后恢復(fù)正常。
          二、事故原因
          1、壓力表指示液位不準(zhǔn)。該隔油罐于今年8月中旬建成投用,由于后續(xù)配套設(shè)施不完備,液位表沒(méi)有投用,至今一直用一塊壓力表臨時(shí)指示罐液位。12月9日冒罐時(shí)壓力表指示液位只有11.7米,而實(shí)際液位已經(jīng)12.4米,造成冒罐。
          2、一凈化車(chē)間事故當(dāng)班操作人員巡回檢查工作不到位,未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)隔油罐液位變化情況,造成冒罐事故的發(fā)生。
          3、上游來(lái)水量大于處理量。由于氣溫降低后,全廠污水量增加,二凈化超負(fù)荷運(yùn)行,一凈化北調(diào)污水受到一定限制,導(dǎo)致一凈化隔油罐液位一直在高水位運(yùn)行,上游來(lái)水稍有波動(dòng)即可能發(fā)生冒罐事故。一罐區(qū)職工在12月11日0:00~1:00的一個(gè)小時(shí)內(nèi),111#罐在沒(méi)有提前聯(lián)系的情況下大量送水,累計(jì)增加300--400m3的水量,導(dǎo)致5000m3隔油罐液位在出水穩(wěn)定情況下上升近1米而冒罐。
          4、一凈化車(chē)間對(duì)隔油罐的管理重視程度不夠。該隔油罐從8月份投用以后一直運(yùn)行良好,甚至在指示液位超過(guò)12米時(shí)也沒(méi)有冒罐,正因?yàn)槿绱?,?chē)間存在麻痹大意思想,重視程度不夠,對(duì)水量平衡重視不夠,由于往二凈化送水量偏低,不能保持水量平衡,但車(chē)間沒(méi)有引起足夠重視,協(xié)調(diào)解決問(wèn)題力度不夠,導(dǎo)致隔油罐長(zhǎng)時(shí)間處于高位運(yùn)行,并造成冒罐事故。
          三、事故教訓(xùn)及防范措施
          1、一凈化車(chē)間及時(shí)更換失靈的壓力表并確定新表指示無(wú)誤,定期檢驗(yàn)。
          2、一凈化加強(qiáng)對(duì)隔油罐液位的監(jiān)控,最高液位不能超過(guò)11.8米,除及時(shí)察看壓力表液位指示外,還增加到罐上察看、用手觸摸罐壁溫度等措施保證不再出現(xiàn)類(lèi)似情況。
          3、廠部組織召開(kāi)污水平衡問(wèn)題協(xié)調(diào)會(huì),根據(jù)全廠污水現(xiàn)狀要求二凈化處理量不低于470m3/h,一凈化向二凈化送水量不低于110m3/h,維持隔油罐在低液位運(yùn)行。
          4、一凈化對(duì)隔油罐加強(qiáng)集油和排泥操作,防止污油在罐內(nèi)大量積存。
          5、一油品車(chē)間要加強(qiáng)污水外送管理,確保送水穩(wěn)定。盡量不開(kāi)泵送水,確需開(kāi)泵時(shí),首先聯(lián)系一凈化,得到同意后方可開(kāi)泵送水。

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