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          大慶石化公司“2006.9.11”突發(fā)生產(chǎn)事故

          2006年9月11日,大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)精餾系統(tǒng)發(fā)生一起突發(fā)生產(chǎn)事故。
          一、事故裝置簡(jiǎn)介
          大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)裝置1999年底建成投產(chǎn),2004年進(jìn)行了檢修和擴(kuò)能改造,現(xiàn)年產(chǎn)乙烯27萬(wàn)t、丙烯14萬(wàn)t,副產(chǎn)品有混合碳四、裂解汽油、混合碳五、裂解燃料油、甲烷、氫氣以及燃料氣等。
          二、事故經(jīng)過(guò)
          2006年9月11日,大慶石化公司化工一廠裂解新區(qū)裝置運(yùn)行一切正常,脫甲烷氣提塔塔頂溫度-20℃、塔頂壓力3.044MPa、塔頂流量16.43Tt/h、脫甲烷塔塔頂溫度-96℃、塔頂壓力3.023MPa、塔頂流量31.29t/h。
          11時(shí)9分,當(dāng)班班長(zhǎng)李某對(duì)脫甲烷塔區(qū)域進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觸點(diǎn)巡檢,11時(shí)20分返回,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常。22#、34?!?8#等6個(gè)現(xiàn)場(chǎng)可燃?xì)鈭?bào)警器沒(méi)有報(bào)警顯示。(6月14日對(duì)報(bào)警器進(jìn)行了全面校驗(yàn))
          11時(shí)42分38秒,當(dāng)班精餾工段機(jī)房操作工邢某巡檢時(shí)聽(tīng)到異常響聲后,看見(jiàn)機(jī)房南側(cè)脫甲烷塔附近起火,立即報(bào)告中控室主操和班長(zhǎng)。正在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢的儀表操作工張某經(jīng)過(guò)8#冷凝液泵房時(shí),聽(tīng)到“砰”的一聲,隨即看到新區(qū)脫甲烷塔附近起火,立即跑回中控室報(bào)警。
          在接到報(bào)警的同時(shí),中控室主操劉某、李某和班長(zhǎng)李某也發(fā)現(xiàn)脫甲烷汽提塔液位急劇下降,塔釜溫度降低,丙烯制冷壓縮機(jī)EC-1351四段排出壓力上升。班長(zhǎng)李某立即將EC-1351打閘停車(chē),劉某、李某一起停止前冷及脫甲烷系統(tǒng)進(jìn)料并進(jìn)行排液、泄壓,班長(zhǎng)李某現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)著火點(diǎn)位置在脫甲烷汽提塔下方,車(chē)間副主任李某、孔某指揮實(shí)施緊急停工,先后將裂解氣壓縮機(jī)EC-1301、乙烯制冷壓縮機(jī)EC-1901、加氫反應(yīng)器ER-1605、甲烷化反應(yīng)器ER-1418等系統(tǒng)停車(chē)。
          經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘查,確認(rèn)裂解新區(qū)精餾系統(tǒng)脫甲烷汽提塔ET-1801塔底重沸器管線上2寸跨線閥門(mén)閥蓋崩開(kāi)起火。(此閥正常運(yùn)行處于關(guān)閉狀態(tài),開(kāi)停工時(shí)使用)起火后,精餾系統(tǒng)甲烷塔區(qū)、乙烷塔區(qū)、二層平臺(tái)空冷器及關(guān)聯(lián)管線被大火包圍,臨近的壓縮機(jī)廠房時(shí)刻面臨危險(xiǎn)。
          三、事故原因
          1.生產(chǎn)運(yùn)行分析
          11日11時(shí)20分,裂解車(chē)間新區(qū)精餾工段當(dāng)班班長(zhǎng)李某進(jìn)行常規(guī)巡檢時(shí),精餾區(qū)域沒(méi)有任何異?,F(xiàn)象,該閥門(mén)也無(wú)泄漏。操作工邢某、儀表工張某也是在突然聽(tīng)見(jiàn)異響后同時(shí)看見(jiàn)著火。
          事故發(fā)生前,裝置運(yùn)行平穩(wěn),各項(xiàng)工藝參數(shù)正常,脫甲烷汽提塔附近的6臺(tái)可燃?xì)鈭?bào)警器也未報(bào)警。事故發(fā)生時(shí),DCS顯示脫甲烷汽提塔液位突然下降,塔釜溫度迅速降低,同時(shí)丙烯制冷壓縮機(jī)EC-1351四段排出壓力升高。因此,可以判斷該閥門(mén)大蓋是在正常生產(chǎn)運(yùn)行時(shí)突然崩開(kāi)。
          2.閥門(mén)質(zhì)量分析
          該閥門(mén)是1999年5月出廠的2寸楔式閘閥,標(biāo)注的閥體材質(zhì)為CF8。據(jù)廠家介紹,螺栓從標(biāo)準(zhǔn)件廠購(gòu)進(jìn)。該閥門(mén)從1999年投用后,2004年裝置檢修時(shí)進(jìn)行過(guò)檢驗(yàn),無(wú)裂紋、無(wú)松動(dòng)、無(wú)銹蝕。
          找到的螺栓斷面整齊,沒(méi)有縮徑變化,沒(méi)有拉伸跡象,應(yīng)為典型的脆性斷裂;對(duì)同合同采購(gòu)的相同閥門(mén)大蓋螺栓檢查,也發(fā)現(xiàn)有裂紋現(xiàn)象;對(duì)找到的螺栓進(jìn)行初步分析,磷含量高出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)一倍。因此,可以判斷該閥門(mén)大蓋螺栓材質(zhì)存在質(zhì)量問(wèn)題,易發(fā)生脆性斷裂。
          3.閥門(mén)崩漏狀況分析
          該閥門(mén)密封面為凸凹面,墊片是纏繞墊,如果螺栓質(zhì)量合格,即使有泄漏,也可以緊住;
          該閥門(mén)為耐低溫閥門(mén),如果制造符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),即使有介質(zhì)漏出,也不會(huì)發(fā)生螺栓低溫脆斷;同批同規(guī)格在用閥門(mén)在未泄漏情況下,螺栓也出現(xiàn)了斷裂傾向。
          綜上所述,本次閥門(mén)崩漏著火事故是由于脫甲烷汽提塔ET-1801塔底進(jìn)重沸器管線上2寸跨線閥門(mén)大蓋螺栓質(zhì)量存在問(wèn)題,造成螺栓斷裂,大量物料外泄,飛出的閥門(mén)大蓋、閥板撞擊金屬物體產(chǎn)生火花,引起著火。
          四、事故教訓(xùn)
          1.安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和思想認(rèn)識(shí)不到位,沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)到裝置任何部位存在安全風(fēng)險(xiǎn)都可能對(duì)裝置安全生產(chǎn)造成嚴(yán)重影響。此次突發(fā)的生產(chǎn)事故,暴露了日常安全生產(chǎn)管理上還存在很多隱患和漏洞,未能有效地識(shí)別事故閥門(mén)存在的安全隱患,沒(méi)有認(rèn)真查找危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)過(guò)程中的不安全因素,從細(xì)節(jié)管理上堵塞漏洞。對(duì)可能存在的危險(xiǎn)源沒(méi)有進(jìn)行全面細(xì)致的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和分析,沒(méi)有將事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。在過(guò)去的日常管理中,公司只把重要的機(jī)泵和塔區(qū)、罐區(qū)作為危險(xiǎn)要害部位,忽視了閥門(mén)、螺栓的安全管理。
          2.對(duì)在用裝備的掌控能力還有差距。通過(guò)對(duì)事故閥門(mén)的初步分析,暴露出公司對(duì)在用裝備的動(dòng)態(tài)掌控能力上還有差距,盡管2004年按照《管規(guī)》的內(nèi)容對(duì)其進(jìn)行了檢驗(yàn),但由于對(duì)其存在的缺陷認(rèn)識(shí)不足,未能擴(kuò)大檢驗(yàn)檢測(cè)范圍,致使缺陷得以繼續(xù)存在。我們要多渠道、多途徑向同類企業(yè)征詢裝備質(zhì)量方面的信息,有針對(duì)性地制定消缺措施。對(duì)于有缺陷的裝備及時(shí)下線。
          3.在運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不強(qiáng),生產(chǎn)管理和技術(shù)水平還存在差距,現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容深度不夠,應(yīng)提高生產(chǎn)管理和運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),保持警惕,進(jìn)一步深化細(xì)化現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和隱患,避免事故發(fā)生。
          4.干部員工的能力無(wú)法適應(yīng)目前生產(chǎn)裝置的需要,對(duì)裝置的整體認(rèn)知水平還不夠高。要進(jìn)一步增強(qiáng)崗位員工安全意識(shí),加強(qiáng)技能培訓(xùn),提高對(duì)裝置深層次問(wèn)題和缺陷的認(rèn)知水平,準(zhǔn)確把握裝置健康運(yùn)行狀況。
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