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          榆家梁煤礦43308綜采面初采壓架事故

          一、工程概況
          工作面開采條件
          1、工作面概況
          43308工作面推進長度2147m,工作面長度301m,煤層厚度1.7~2.1m,平均厚度1.87m,傾角為1~3°。
          工作面地表廣覆第四系松散沉積物,起伏變化比較大,從切眼至1248m處上覆基巖厚度17~57m,剩余段上部13~17m有42208工作面采空塌陷區(qū)。工作面內地層總的趨勢是以極緩的坡度向北西傾斜的單斜構造,傾角1~3°,斷層不發(fā)育,后生裂隙發(fā)育。
          2、井下位置及四鄰采掘情況
          43308工作面北側為43煤輔運、膠運和回風大巷,西側為43307工作面采空塌陷區(qū),東側為正在準備的43309工作面,南側為井田邊界,上部13~17m有42208工作面采空塌陷區(qū)。工作面對應地面標高為1217.2~1337.1m,煤層底板標高為1181.2~1194.5m。
          3、頂?shù)装迩闆r
          67、案例九:布爾臺煤礦42105綜放面動壓事故
          68、一、工程概況
          69、工作面概況
          70、42105工作面布置在42煤一盤區(qū),工作面按煤層傾斜方向布置,工作面長度為230m,按煤層走向方向回采,回采長度5231m。煤厚5.9~7.3m,平均6.7m,采用放頂煤開采,采煤機割煤高度為3.7m,放頂煤厚度為3m,采放比為1:0.81。42105綜放面回風順槽側為42104綜放面采空區(qū),運輸順槽側為42106備用面。42105綜放工作面布置圖如圖1所示。

          9、二、事故經過及造成的損失
          事故經過
          2015年6月19日,布爾臺煤礦預防性檢修24小時,6月20日夜班恢復生產,當工作面推進至251.7米時,機尾段突然來壓,形成颶風,回風順槽超前支護段出現(xiàn)頂板突然下沉、嚴重幫鼓、局部底鼓等現(xiàn)象,超前工作面20m范圍內靠副幫單體瞬間彈出或崩斷,損壞單體152根,所幸未造成人員傷亡。現(xiàn)場情況如圖4所示。
          造成的損失
          此次事故共損壞單體152根,按2830元/根算,共損失430160元。

          圖4? 事故現(xiàn)場照片
          三、事故原因分析
          直接原因
          1、單體支護抗變形能力不足。經計算,案例中單體超前支護方式的支護強度為0.237MPa,而現(xiàn)場實踐表明,動壓強烈時大量單體折斷、彈出,不能適應巷道深部彈性能的瞬間釋放。
          2、工作面停機時間長。事故發(fā)生前,礦井安排了24小時預防性檢修,工作面上方老頂回轉角度較平時大,導致超前集中應力較平時大。
          間接原因
          1、受二次采動影響,回風順槽超前支護段為采空區(qū)方向側向支承壓力和本工作面推進方向超前支承壓力疊加區(qū)域,積聚了大量彈性能。
          2、在工作面推進長度與面長相近時,形成見方來壓現(xiàn)象。工作面推進到見方期時,高位巖層積聚的彈塑性能量大量釋放,導致應力急劇增大,支承壓力峰值達到最大值。
          (三)主要原因
          通過查看距事故地點最近的E05鉆孔柱狀圖發(fā)現(xiàn),該處直接頂為半堅硬的砂質泥巖,厚度10m;老頂為粉砂巖,厚度為21m。直接頂、老頂厚且完整,為巷道發(fā)生動壓事故提供了必要條件。
          四、采取的防治措施及取得的效果
          (○)加強機尾頂板管理
          1、機尾端頭支架的初撐力不低于泵站出口壓力的80%(252bar),由機尾崗位工負責檢查補液,保證支架初撐力,若支架初撐力不足按規(guī)定對責任人進行處罰。
          2、煤機割至距離機尾30架時,機尾端頭支架周圍、安全出口處、單體林內不得站人,除崗位工外其他所有人員在單體林外等候,割完三角煤拉架時要先拉回順側最后一臺支架,依次進行拉架,嚴禁同時操作多臺支架,待煤機向機頭方向割至距離機尾30架后機尾方可進行作業(yè),搬運、拆卸單體時只允許2人作業(yè),1人監(jiān)督,其他人必須站在單體林外,搬運單體的兩人將單體運出出口30米的地方后第二班人員方可以進去作業(yè),控制臺崗位工隨時觀測礦壓數(shù)據,發(fā)現(xiàn)工作面有來壓征兆,立即通知工作面將人員撤至單體林外或工作面支架內。
          3、在保證機頭割透的情況下,嚴格控制機頭轉載機機身底座距正幫側距離,增大機頭安全出口,使刮板運輸機向機尾竄移,減小機尾端頭支架距回順負幫側距離。
          4、回風順槽過聯(lián)巷交叉口處頂板跨度大,一是在聯(lián)巷口處增加一排密集單體支護,二是在聯(lián)巷硐室內增加2個叢柱,每個叢柱3根木點柱,控制聯(lián)巷交叉口處頂板。
          5、機頭、機尾段6架不再進行放煤,減小機頭、機尾冒落高度,緩減機頭、機尾段的來壓強度。
          使用綜采普通支架+單體超前支護
          為防止42105回風順槽頂板事故再次發(fā)生,杜絕單體傷人事故,機尾超前支護采用普通支架+單體聯(lián)合支護的形式,即在機尾壓力大容易斷單體的20m范圍內支護三臺普通ZY12000/20/40型雙柱掩護式液壓支架進行超前支護,超前20~80m范圍內仍采用密集單體支護。現(xiàn)場效果圖見圖5所示。
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          圖5? 綜采普通支架+單體超前支護效果圖
          (三)其他措施
          巷道動壓顯現(xiàn)時,常伴有錨索、錨桿托盤崩出和底鼓彈起物件現(xiàn)象,因此采取以下三項措施:一是根據以往來壓經驗,長時間停機恢復生產時、容易突發(fā)劇烈的礦壓顯現(xiàn),因此在以上時間段嚴禁機尾超前支護100m范圍內有人作業(yè)或停留;二是對回風順槽頂幫錨桿、錨索進行防護,防止托盤崩出傷人;三是對回風順槽的工具、小設備等物件進行清理、固定,防止彈飛傷人。
          五、事故經驗教訓
          管理方面
          1、隊內對三角區(qū)管理重視程度不夠,缺少三角區(qū)日常觀測記錄,未及時采取退錨措施來減小頂板懸頂面積,削弱巷道超前支護段的集中應力。
          2、此次事故之前,受二次采動影響的巷道變形就較嚴重,隊內只是一味增加支護密度和擴大支護范圍,未及時采取有效措施處理。
          技術方面
          1、對單體支護特性認識不夠。單體支護方式不能適應動壓強烈巷道。
          2、對42煤上覆巖層了解不夠。42煤直接頂、老頂厚且完整,易積聚彈性能,未及時采取措施處理。
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