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          一號機(jī)組A、B汽泵相繼跳閘,機(jī)組因“給水流量低”MFT動作,機(jī)組跳閘

          事件經(jīng)過:6月 27日11:15,#1機(jī)組負(fù)荷600MW,主汽壓力23.6MPa,主汽溫度566℃,1A、1B、1C、1D、1E、1F制粉系統(tǒng)運(yùn)行,機(jī)組控制方式為協(xié)調(diào)控制。10:58,監(jiān)盤人員發(fā)現(xiàn)1A汽動給水泵后軸承測點(diǎn)1振動加大,到現(xiàn)場檢查并測后軸瓦振動為0.01mm左右,同時通知熱工檢修人員到現(xiàn)場檢查。11:081A汽動給水泵跳閘,首出為“1A小汽機(jī)后軸承振動高保護(hù)動作跳閘”。值班員立即停1C、1E制粉系統(tǒng),解FM自動,手動減燃料量,同時檢查1B汽泵DCS控制站指令自動加100%,將1B汽泵控制解手動,給水流量1150T/H,機(jī)組負(fù)荷降至350MW.值班員調(diào)整燃料量同時著手啟動電動給水泵,此時爐中間點(diǎn)溫度由上升變?yōu)橄陆挡②呌诜€(wěn)定,主、再熱蒸汽溫度正常,機(jī)組趨于穩(wěn)定。11:16分1B汽動給水泵突然跳閘,DCS首出為“1B汽動給水泵最小流量保護(hù)動作跳閘”、MEH首出為1B汽動給水泵超速保護(hù)動作跳閘,鍋爐MFT,首出“給水流量低保護(hù)動作MFT。值班員做停機(jī)處理和機(jī)組啟動工作,12:05鍋爐點(diǎn)火,13:07汽機(jī)沖轉(zhuǎn),13:56發(fā)電機(jī)并網(wǎng)帶負(fù)荷。經(jīng)分析:1、1A汽泵跳閘的原因是由于小汽機(jī)后軸承振動高保護(hù)動作。此保護(hù)取同一軸承X向、Y向兩個測量值,一向振動達(dá)保護(hù)值0.08mm與另一向振動達(dá)報(bào)警值0.0508mm相與,保護(hù)動作,但從當(dāng)時SIS系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)分析,X向振動瞬時值已達(dá)到保護(hù)值,但Y向振動值并未達(dá)到報(bào)警值,從熱工對振動監(jiān)測系統(tǒng)檢查的情況看,振動就地檢測元件接線未見異常,振動監(jiān)測裝置未見異常,保護(hù)控制邏輯設(shè)計(jì)無誤,汽泵再次沖轉(zhuǎn)振動未見異常。檢查近日振動曲線發(fā)現(xiàn),6月23日-24日后軸1測點(diǎn)也曾出現(xiàn)過兩次振動異常,短時振動最高達(dá)到0.04mm,6月27日汽泵跳閘前,前軸振動1測點(diǎn)振動最高達(dá)0.055mm, 前軸振動2測點(diǎn)振動最高達(dá)0.045mm,從保護(hù)動作前的瞬間SIS系統(tǒng)記錄的數(shù)據(jù)及運(yùn)行人員現(xiàn)場監(jiān)測等情況分析,初步確定可能原因有兩種情況:(一)熱力系統(tǒng)即小汽輪機(jī)因本身原因?qū)е抡駝油话l(fā)瞬間異常造成,但因SIS系統(tǒng)本身采集時間原因未能記錄下相關(guān)數(shù)據(jù);(二)振動監(jiān)測裝置或檢測元件因受外界原因干擾,造成保護(hù)不應(yīng)有的動作。2、1B汽泵跳閘原因?yàn)槌俦Wo(hù)動作,此項(xiàng)超速保護(hù)動作的定義為:在給水泵小汽輪機(jī)MEH控制邏輯中,當(dāng)MEH處于遠(yuǎn)方控制時,轉(zhuǎn)速設(shè)定值與給水泵實(shí)際轉(zhuǎn)速偏差超過正負(fù)500RPM時,保護(hù)動作停汽動給水泵,此保護(hù)的設(shè)計(jì)初衷為防止調(diào)門卡澀而設(shè)置。從當(dāng)時SIS系統(tǒng)及操作員記錄情況分析,在操作員發(fā)現(xiàn)1A給水泵跳閘后,開始減負(fù)荷降壓,將MCS系統(tǒng)中鍋爐主控、燃料主控、給水自動均解列為手動,但MEH控制仍為遠(yuǎn)方,1B汽泵DCS控制站的輸出指令自動加至100%(對應(yīng)轉(zhuǎn)速5800rpm),1B小汽機(jī)高、低壓調(diào)門全開,但由于低負(fù)荷(330MW)小汽機(jī)汽源不足,出力受限,小汽機(jī)轉(zhuǎn)速只達(dá)到5100 rpm-5300 rpm,達(dá)不到設(shè)定轉(zhuǎn)數(shù),造成小汽機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)的設(shè)定值與實(shí)際轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于500rpm,MEH超速保護(hù)動作跳閘。3、#1鍋爐MFT原因?yàn)椋保?、1B兩臺汽動給水泵相繼跳閘,電動給水泵未能及時投入,導(dǎo)致鍋爐給水流量低保護(hù)動作。
          暴露問題:1、檢修人員對汽動給水泵振動和振動保護(hù)的監(jiān)視檢查不到位,對發(fā)現(xiàn)的異常振動檢測分析不夠,最終造成設(shè)備跳閘。2、由于機(jī)組RB功能未調(diào)試完,同時值班員事故處理經(jīng)驗(yàn)不足,在機(jī)組工況異常,一臺汽泵跳閘,給水流量波動較大時,處理過程中只是注重給水流量能夠滿足機(jī)組需求,而沒有注意到DCS汽泵控制站的輸出指令與實(shí)際轉(zhuǎn)速偏差,沒有及時降低DCS汽泵控制站的輸出指令或解DCS遠(yuǎn)方控制至MEH本地控制,導(dǎo)致因小汽機(jī)轉(zhuǎn)速偏差大保護(hù)動作跳閘。
          3、電動給水泵未處于快速備用狀態(tài),生產(chǎn)人員對電動給水泵快速帶負(fù)荷工作認(rèn)識不足,一臺汽泵跳閘后未及時投入電動給水泵運(yùn)行。
          4、生產(chǎn)人員對機(jī)組重要輔機(jī)保護(hù)聯(lián)鎖了解不全面,反事故處理能力不足。
          防止對策:1、小機(jī)因調(diào)門卡澀造成小機(jī)帶泵運(yùn)行超速的機(jī)率非常小,并且小汽機(jī)本身帶有機(jī)械超速和電超速保護(hù),取消小汽機(jī)轉(zhuǎn)數(shù)的設(shè)定值與實(shí)際轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于500rpm跳小汽機(jī)保護(hù),改為轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于200rpm報(bào)警、轉(zhuǎn)數(shù)偏差大于300rpm將給水自動解除并強(qiáng)制到MEH本地控制跟蹤實(shí)際轉(zhuǎn)速。同時增加小汽機(jī)高、低壓進(jìn)汽調(diào)門控制指令與調(diào)門反饋信號偏差大于10%報(bào)警,以此提示運(yùn)行人員調(diào)門已卡澀或指令異常。2、修改汽泵振動保護(hù)回路延時時間,由目前1秒修改為3秒。3、增加在電泵投備用工況下發(fā)生汽泵跳閘且無MFT時電泵聯(lián)啟已合閘且延時5秒后在10秒內(nèi)自動將電泵勺管開啟到65%控制邏輯。4、為了防止RB工況發(fā)生后主汽壓力異常,增加汽機(jī)綜合閥位指令小于85%時自動解除汽機(jī)跟蹤控制邏輯。按照#2機(jī)組RB試驗(yàn)參數(shù)設(shè)置投入#2機(jī)組RB控制回路。#1機(jī)組RB控制回路因未進(jìn)行必要的邏輯修改且未做靜態(tài)傳動試驗(yàn)暫不投入,待條件成熟時試驗(yàn)、投入。5、根據(jù)“華能國際2004年南京TSI、TDM培訓(xùn)班會議紀(jì)要”精神及大連電廠先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),在機(jī)組停機(jī)、停泵時間對#1、#2機(jī)組TSI系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行針對性檢查,重點(diǎn)檢查探頭和前置器的工作特性、線路絕緣、回路接地及信號屏蔽等項(xiàng)目,防止外界干擾對振動保護(hù)產(chǎn)生影響。6、強(qiáng)化巡檢工作制的落實(shí),對重要設(shè)備、保護(hù)加強(qiáng)檢查和異常分析,杜絕保護(hù)誤動情況的發(fā)生。7、繼續(xù)加強(qiáng)運(yùn)行人員的技術(shù)培訓(xùn),全面掌握設(shè)備、保護(hù)、聯(lián)鎖的運(yùn)行狀態(tài),提高運(yùn)行人員的事故判斷處理能力。
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