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          化工分公司20噸鍋爐連續(xù)兩次結焦滅爐事件

          一、事件經過:

          3月31日晚班22:08左右,20噸鍋爐爐溫波動幅度大,大幅度降溫一次,最低降至570℃,通過加木炭,減風的操作控制后,沒有穩(wěn)定爐況, 22:40分左右,溫度降至620℃,崗位人員在處置過程中發(fā)生高溫結焦, 4月1日早班3:40,重新啟爐,生產逐步加滿負荷,恢復生產。4月2日早班4:00左右,同樣發(fā)生了爐溫波動,處置過程中,造成結焦停爐事件。

          二、原因分析:

          1、20噸鍋爐技術與運行管理混亂是造成20噸鍋爐連續(xù)結焦的直接原因。燃煤管理差,煤中有大塊矸石,堵塞風道,未要求過篩處理;下底料管理混亂,無下料時間與數(shù)量的技術管理;給風與給煤量無技術數(shù)據,進風量與給煤量隨意性大。每次事件基本都是在下底料之后發(fā)生,底料下的多,爐內熱量減少,加煤時爐溫下降,再加木炭提溫,待爐溫回升,爐內可燃物量又太多,所以結焦。

          2、爐溫波動時,采取應急措施不得當,未及時壓火重新啟爐;在鍋爐歷年運行過程中,發(fā)現(xiàn)爐膛截面過大,風機與風量不匹配,在2009年大修過程中,封堵了爐膛外圍三排風帽,造成爐內蓄熱偏小,爐溫出現(xiàn)波動時,難以控制。

          三、防范措施:

          1、加強入爐煤質管理,鍋爐用煤全部使用過篩煤,東庫區(qū)為過篩大陽煤成品庫,專人負責,每周取樣分析一次。

          2、鍋爐運行控制,穩(wěn)定鼓風量,根據入爐空氣溫度的變化,調整鼓風開啟度;穩(wěn)定給煤轉速與下料量。

          3、爐溫波動控制:如遇到爐溫波動,爐膛溫度低于800℃,杜絕減風操作,立即組織進行壓火處置,不得使用木炭救火,預防鍋爐結焦。

          4、布風系統(tǒng)檢查:利用小修機會,按照布風板風帽安裝圖紙,檢查風帽安裝是否符合要求。

          5、技術改造:利用年度大修機會增加鍋爐DCS操作系統(tǒng),增設鼓風流量計,數(shù)字顯示給煤轉速表。