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          九江分公司12.24爆管事故

          【事故概況、經(jīng)過(guò)】
          ???????????? 2008年12月24日下午15:53,由于供氣化B爐的渣油泵跳車導(dǎo)致B系列停止運(yùn)行,MOV141B電動(dòng)閥關(guān)閉不到位,操作人員到現(xiàn)場(chǎng)去人工手動(dòng)關(guān)閉該閥,就在該閥手動(dòng)即將關(guān)閉的過(guò)程中(16:18)距離操作人員約2米處的12PG106D2T管道發(fā)生爆裂,工藝氣體泄露著火 。
          楷體1.管道參數(shù):

          管道規(guī)格:φ324×20mm
          材質(zhì):0Cr18Ni9奧氏體不銹鋼無(wú)縫鋼管
          設(shè)計(jì)溫度:350℃,操作溫度: 142℃
          設(shè)計(jì)壓力為:5.8MPa,操作壓力: 5.35MPa

          【事故原因分析】
          ?????????? 閥后積碳或FeS自燃,造成管線局部超溫是主要原因。

          ????? 由于氣化渣油泵變頻器故障,進(jìn)爐渣油量下降,氣化爐油壓、流量和油泵運(yùn)行信號(hào)沒(méi)有達(dá)到聯(lián)鎖值,氣化B爐繼續(xù)運(yùn)行、氧油比失衡形成過(guò)氧;MOV141B閥無(wú)法及時(shí)關(guān)閉,B爐含有過(guò)剩氧的混合氣體在事故管段與A爐出口工藝氣混合,閥后積炭自燃或FeS自燃形成火源,燃燒造成管線局部超溫,管線在高溫下發(fā)生塑性失穩(wěn)變形而爆裂。
          管線設(shè)計(jì)、選材和材質(zhì)無(wú)問(wèn)題。
          ????? 此段管線是2002年從碳鋼管升級(jí)更換為304不銹鋼管,設(shè)計(jì)單位當(dāng)時(shí)設(shè)計(jì)依據(jù)是參考《加工高硫原油重點(diǎn)裝置主要管道設(shè)計(jì)選材導(dǎo)則》SH/T-3129-2002進(jìn)行的,基本符合要求;
          ????? 采購(gòu)的304不銹鋼管的供應(yīng)商是江蘇武進(jìn)不銹鋼管有限公司;
          ????? 合肥通用所對(duì)爆裂的管段進(jìn)行了金相分析、電子顯微鏡殘留物分析和化學(xué)成分分析,其中化學(xué)成分分析結(jié)果為0Cr18Ni9,與設(shè)計(jì)的管線材質(zhì)相符 。
          【對(duì)策措施】

          ???????? (1)進(jìn)一步查找引火源。在裝置停工檢修期間,對(duì)系統(tǒng)積炭和FeS存積情況進(jìn)行全面檢查。

          ???????? (2)加強(qiáng)氣化爐系統(tǒng)關(guān)鍵閥門(mén)的檢查維修,確保這些關(guān)鍵閥門(mén)在異常工況時(shí)能夠及時(shí)開(kāi)關(guān)到位。

          ???????? (3)完善聯(lián)鎖保護(hù);
          ??????????? 把高壓渣油泵的轉(zhuǎn)速引入DCS畫(huà)面監(jiān)控;設(shè)置渣油流量計(jì)的聯(lián)鎖;增加高壓渣油泵晃電保護(hù)設(shè)施,對(duì)氧油比采取自動(dòng)調(diào)節(jié)。

          ???????? (4)檢查MOV141B閥電動(dòng)頭絕緣系統(tǒng),在MOV141A、B閥后各增加一個(gè)切斷閥。

          ???????? (5)加強(qiáng)對(duì)該系統(tǒng)氯離子含量的分析和監(jiān)控。
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