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          甲烷化分廠“4?1” 首站誤動抽屜間隔致一系列壓縮機停車事故

          一、事故經(jīng)過:
          2014 年04 月01 日下午17:00 左右,電氣分廠電氣點檢員劉新堯安排阜新電氣維護一班檢修人員呂剛、
          王鵬遙更換首站潤滑油泵2-1 電源抽屜馬達保護器(由于在此次動力沖擊4#化工變過程中造成化工區(qū)35kV
          晃電,此兩臺油泵電機跳閘,因此對馬保進行更換)。在更換抽屜過程中,電氣點檢劉新堯上樓與工藝人員
          孔令國溝通要調(diào)試潤滑油泵2-1 電機,需要將潤滑油泵2-1 電機抽屜電源停電,工藝人員明確告知潤滑油
          泵1-1 正在檢修,滑油泵1-2 不能斷電,否則機組將停車。協(xié)調(diào)完畢后,劉新堯電話通知阜新電氣維護一
          班檢修人員呂剛備用抽屜已更換完新馬達保護器且安裝調(diào)試完畢,可以更換2-1 電源抽屜。在停電過程中,
          阜新檢修人員呂剛停錯抽屜間隔,誤將首站潤滑油泵1-2 抽屜間隔斷電,導(dǎo)致潤滑油泵1-2 電機停車,而
          潤滑油泵1-1 未自起(因機務(wù)檢修油站主潤滑油泵管道,遂將主潤滑油泵就地操作開關(guān)打至“手動”位置,
          未投入連鎖),造成壓縮機組油壓降低,導(dǎo)致A 單元壓縮機組停車。
          二、原因分析:
          (一)阜新檢修人員誤操作電源抽屜,將正在運行的潤滑油泵1-2 抽屜電源斷開,導(dǎo)致A 單元主潤滑
          油泵1-2 停車,是導(dǎo)致首站壓縮機組停車的直接原因。
          (二)A 單元潤滑油泵1-1 管道檢修,工藝人員將A 單元潤滑油泵1-1 電機的就地操作開關(guān)打到“手動”
          位置,未投入自動連鎖,導(dǎo)致潤滑油泵1-2 在停車后,1-1 未自起是導(dǎo)致事故的間接原因。
          三、防范措施:
          提高點檢人員對外委單位現(xiàn)場檢修管理能力,加強專業(yè)素養(yǎng)的培養(yǎng),尤其是避免檢修人員工作的隨意
          性。
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