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          甲烷化分廠“7?26”循環(huán)壓縮機跳閘事故

          一、事故經(jīng)過:
          2016 年07 月26 日10 時07 分,電氣凈化班組人員正在10kV 配電室巡檢發(fā)現(xiàn)013BDA16 71-V101A 循環(huán)
          壓縮機盤柜帶電狀態(tài)顯示器閃動,多功能電表黑屏,開關(guān)由“合閘”位置變?yōu)椤疤l”位置,隨后10 時08
          分左右接到調(diào)度通知“循環(huán)壓縮機跳車”,立即對軟起及綜保裝置進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)無保護(hù)信號發(fā)出,判斷為
          多功能電表損壞,送往儀控4-20mA 模擬量中斷。儀控人員查看SOE 報警記錄2016.07.26/10:52:28.146 -12033
          eJI71303-MSF(電機電流檢測故障),2016.07.26/10:53:13.146-12027 eSURGEPROTTRPMSF(喘振保護(hù)動作)
          (ITCC 顯示時間與DCS 顯示時間不同步)。
          事故發(fā)生后,電儀部、電氣分廠、儀控分廠領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)技術(shù)人員及時趕到現(xiàn)場分析原因,檢查發(fā)現(xiàn)
          013BDA16 71-V101A 循環(huán)壓縮機盤柜帶多功能電表損壞,儀控系統(tǒng)邏輯檢測電流消失,報電機電流檢測故障,
          隨即喘振保護(hù)動作出口,循環(huán)氣壓縮機停運,確定為多功能電表故障導(dǎo)致系統(tǒng)邏輯停車。為盡快恢復(fù)
          送氣,電氣人員立即啟動應(yīng)急搶修,為保證送出4-20 毫安電流穩(wěn)定,更換多功能電表同時增加一臺變送器,
          該量不再經(jīng)過多功能表而由變送器單獨送出。截至2016 年07 月26 日11 時35 分電氣搶修工作完成,2016
          年07 月26 日12 時01 分013BDA16 71-V101A 循環(huán)壓縮機啟動運行。
          循環(huán)氣壓縮機發(fā)生喘振保護(hù)的條件:(1)壓縮機喘振;(2)壓縮機主電機電流JI-71303 檢測故障;(3)
          壓縮機出口壓力PT-71022 檢測故障;(4)循環(huán)壓縮機進(jìn)出口壓差PDT-71311 檢測故障;(5)循環(huán)壓縮機進(jìn)
          出口壓差PDT-71311 測量值達(dá)到聯(lián)鎖值。這五個條件,任何一條滿足后延時45 秒,循環(huán)壓縮機直接停車。
          二、事故原因分析:
          (一)直接原因
          將多功能電表拆解檢查,發(fā)現(xiàn)多功能表電源板壓敏電阻管腳有明顯過熱點并開焊,多功能電表電源板
          D15 二極管擊穿,致高頻變壓器C20 啟振電容管腳熔斷,多功能表內(nèi)部無電源輸出,不能正常輸出4-20 毫
          安模擬量,造成儀控系統(tǒng)邏輯喘振保護(hù)動作聯(lián)鎖,導(dǎo)致013BDA16 71-V101A 循環(huán)壓縮機跳車。
          由于此多功能表輸出電流不穩(wěn)定,且給儀表聯(lián)鎖提供的電流信號只有一路,一旦出現(xiàn)誤報將會造成儀
          控系統(tǒng)邏輯喘振保護(hù)動作聯(lián)鎖停車。
          (二)間接原因
          1.甲烷化循環(huán)氣壓縮機電機10KV 開關(guān)柜多功能電表(PD977E-A)電流輸出量不適合作為循環(huán)氣壓縮機
          發(fā)生喘振保護(hù)的判據(jù)。電氣多功能表具備測量顯示電壓、電流、有功、無功等電氣參數(shù),功能單元較多無
          論哪個功能單元出現(xiàn)問題都會影響整體電流的輸出;電氣專業(yè)多功能表主要用于電氣回路相關(guān)參數(shù)的檢測,
          一般不用于邏輯保護(hù)的判據(jù)。
          2.各專業(yè)對于工藝及設(shè)備連鎖保護(hù)邏輯了解不夠透徹。電氣專業(yè)對于參與儀控系統(tǒng)邏輯中的各項數(shù)據(jù)掌
          握甚少,儀控專業(yè)對于成套進(jìn)口機組的聯(lián)鎖保護(hù)邏輯掌握不夠深入,出現(xiàn)聯(lián)鎖跳車情況判斷故障點較慢。
          電氣、儀控專業(yè)整體技術(shù)力量相對薄弱。
          3.電儀部對電儀專業(yè)重要聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理力度不夠,對設(shè)計不合理的邏輯等沒有盡早發(fā)現(xiàn)并處理。
          三、防范措施:
          (一)召開專題會討論甲烷化循環(huán)氣壓縮機喘振邏輯保護(hù)中引入的電流量作為邏輯出口判據(jù)的必要性
          及合理性。
          (二)現(xiàn)電氣送給儀控系統(tǒng)的壓縮機主電流信號,已不再經(jīng)過多功能表(不穩(wěn)定),而是經(jīng)過回路中新
          增加的電量變送器而送出,穩(wěn)定性較高。統(tǒng)計其它界區(qū)聯(lián)鎖保護(hù)是否存在此問題,并在大修期間整改。
          (三)對全廠電氣量引入儀控系統(tǒng)邏輯中的信號進(jìn)行全面盤查核對,核對是否還存在類似甲烷化循環(huán)
          氣壓縮機邏輯信號情況,舉一反三,評估所有參與停車聯(lián)鎖的電氣信號出處是否合理。避免類似情況發(fā)生。
          (四)組織進(jìn)行電儀專業(yè)工作的技術(shù)總結(jié),針對近期出現(xiàn)的事故進(jìn)行詳細(xì)分析,制定有針對性的培訓(xùn)
          計劃,不斷提高電儀專業(yè)人員的技術(shù)水平和應(yīng)急處置能力。
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