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          空分分廠“11?10”II 系列全線跳車事故

          一、事故經(jīng)過:
          2013 年11 月10 日16:30 馬超巡檢經(jīng)過凝結(jié)水泵房時未發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵B 有異常現(xiàn)象。
          17:19 中控發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵B 跳車,凝結(jié)水泵B 顏色變?yōu)榛疑?,凝結(jié)水泵互備聯(lián)鎖投用,A 泵沒有自啟。
          為防止凝結(jié)水箱液位高聯(lián)鎖跳車,中控17:20 啟動凝結(jié)水泵A 泵(此時馬超正在一系列空冷島巡檢還未走到
          二系列凝結(jié)水泵房巡檢)將凝結(jié)水泵互備聯(lián)鎖摘除。關(guān)為、常睿軒迅速去凝結(jié)水泵房查看,發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水泵
          房里面全是水汽,能見度較低,于是常睿軒迅速打開窗戶,并發(fā)現(xiàn)B 電機(jī)上面有較多水滴,A 電機(jī)上面有少
          量水滴,凝結(jié)水泵B 出口法蘭有水向外噴灑。關(guān)為迅速將凝結(jié)水泵B 打就地,關(guān)閉凝結(jié)水泵B 進(jìn)、出口閥
          門,之后凝結(jié)水泵B 沒有水再向外溢出。
          17:25 當(dāng)班副班長高磊匯報(bào)調(diào)度并通知儀表班長黃純潔到現(xiàn)場查找原因,黃純潔到達(dá)現(xiàn)場經(jīng)過檢查后聯(lián)系電
          氣點(diǎn)檢白佳寧來到現(xiàn)場一起查找原因。
          17:26 關(guān)為將凝結(jié)水泵A 打就地,凝結(jié)水泵A 停止運(yùn)行。
          17:27 高磊到現(xiàn)場確認(rèn)凝結(jié)水泵A 電機(jī)滿足啟動條件后中控啟動凝結(jié)水泵A。之后迅速通知儀表、電氣
          對凝結(jié)水泵B 進(jìn)行處理。
          至跳車前,凝結(jié)水泵B 一直處于檢修狀態(tài),凝結(jié)水泵互備聯(lián)鎖摘除。
          21:33:21 凝結(jié)水泵A 跳車,跳車時液位LI129811A:55.00 LI129811B:59.44 LV129815 開度8.6%。
          21:34 運(yùn)行人員關(guān)為進(jìn)入凝結(jié)水泵房,檢查發(fā)現(xiàn)凝結(jié)水補(bǔ)水閥開度為一圈左右,后關(guān)小至1/4~1/5 開度。
          電氣點(diǎn)檢白佳寧確認(rèn)凝結(jié)水泵A 電氣部分無問題。
          21:34:45 中控啟動凝結(jié)水泵A。此時,液位上漲至LI129811A:68.78 LI129811B:73.56 LV129815 開度49.6%。
          21:39:21 凝結(jié)水泵A 再次跳車。LI129811A:52.55 LI129811B:56.91 LV129815 開度83 運(yùn)行人員與班長立
          即到凝結(jié)水泵房查找跳車原因并全開凝結(jié)水箱就地排放閥。同時,中控將疏水泵頻率降至最低,并及時向
          調(diào)度、分廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。
          電氣點(diǎn)檢人員白佳寧及空分李佳彬、關(guān)為進(jìn)入二系列空冷島配電室,與電氣人員確認(rèn)凝結(jié)水泵A 泵無
          問題后,中控啟動凝結(jié)水泵A 三次,均為啟動后立即跳車。
          21:42:34 LV129815 全開。
          21l:44:21 因凝結(jié)水箱液位過高LI129811A:93.00 LI129811B:98.05 聯(lián)鎖跳車。
          事故前運(yùn)行方式:
          精餾系統(tǒng)加溫。
          常溫水泵A,低溫水泵B,疏水泵A,凝結(jié)水泵A 運(yùn)行,凝結(jié)水泵B 處于檢修狀態(tài)。
          凝結(jié)水泵出口壓力1.01~1.02Mpa。
          安全第一,預(yù)防為主,綜合治理
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          凝結(jié)水箱液位LI129811A:52.55 LI129811B:56.91。
          二、事故原因分析:
          (一)原因分析
          1.凝結(jié)水B 泵因過濾網(wǎng)卡死葉輪,導(dǎo)致電機(jī)堵轉(zhuǎn),造成聯(lián)軸器變形和泵體及連接管道振動,以至于泵出
          口法蘭泄漏和電機(jī)跳閘,是本次事故的直接原因。
          經(jīng)查明,該泵自2011 年調(diào)試完成后,一直沒有進(jìn)行過整體檢查和檢修,遺留在泵內(nèi)的過濾網(wǎng)殘骸屬于
          施工時遺留的,因此檢修人員沒能及時發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致了本次事故的發(fā)生。
          2.凝結(jié)水B 泵葉輪卡死電機(jī)堵轉(zhuǎn)使電流突然變大數(shù)倍,熱偶保護(hù)和空開過流保護(hù)均未動作,導(dǎo)致接觸器
          觸頭燒毀并使動靜觸頭燒結(jié)在一起不能打開,進(jìn)而引起接觸器三相短路,將接觸器燒毀,B 泵空開速斷保護(hù)
          和380V 母線進(jìn)線開關(guān)速斷保護(hù)同時動作跳閘,A/B 泵的聯(lián)鎖啟動是靠接觸器輔助觸點(diǎn)實(shí)現(xiàn)的,由于B 泵接
          觸器動靜觸頭燒結(jié)在一起,其輔助觸點(diǎn)沒有返回,所以A 泵沒有自啟動,使事故擴(kuò)大。但由于快切正確動
          作,沒有引起380V 母線所帶的其它設(shè)備跳閘,避免了事故進(jìn)一步擴(kuò)大。因此,B 泵葉輪卡死使電機(jī)堵轉(zhuǎn),
          且熱偶保護(hù)和空開過流保護(hù)均未動作,使B 泵接觸器燒毀,是事故擴(kuò)大的主要原因。
          經(jīng)查明,熱偶保護(hù)和空開過流保護(hù)之所以沒有動作,導(dǎo)致越級跳閘,是因?yàn)闊崤夹r?yàn)設(shè)備兩年前已經(jīng)
          采購但至今還沒有到貨,無法對熱偶保護(hù)和空開過流保護(hù)進(jìn)行校驗(yàn)。
          3.B 泵跳閘后運(yùn)行人員及時發(fā)現(xiàn),并迅速啟動A 泵,使空分系統(tǒng)繼續(xù)維持運(yùn)行。但運(yùn)行4 小時后,出現(xiàn)
          A 泵頻繁跳車故障,導(dǎo)致空分II 系列全線跳車。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),電機(jī)受潮就地操作箱也有較嚴(yán)重受潮現(xiàn)象,但
          電機(jī)絕緣正常,A 泵幾次跳車也不是保護(hù)動作引起的,說明電機(jī)受潮沒有引起A 泵保護(hù)動作且跳車,初步分
          析為控制回路受潮后接地是引起A 泵頻繁跳車主要原因。
          后經(jīng)過熱風(fēng)烘干處理后,A 泵運(yùn)行恢復(fù)正常。
          4.阜新機(jī)務(wù)和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒能及時恢復(fù)備用,也是造成事故擴(kuò)大使空分II 系列全
          線跳車的重要原因。
          (二)結(jié)論
          1.凝結(jié)水B 泵過濾網(wǎng)卡死葉輪故障,是本次事故的直接原因。
          2.凝結(jié)水B 泵葉輪卡死故障使電機(jī)堵轉(zhuǎn),且熱偶保護(hù)和空開過流保護(hù)均未動作,導(dǎo)致B 泵接觸器燒毀粘
          連,使A 泵馬上不能自啟動,進(jìn)而引起泵出口法蘭泄漏,大量熱水噴出,是事故擴(kuò)大的主要原因。
          3.凝結(jié)水A 泵電機(jī)受潮就地操作箱也嚴(yán)重受潮,導(dǎo)致A 泵頻繁跳車,是事故擴(kuò)大,最終導(dǎo)致空分II 系
          列全線跳車的重要原因。
          4.阜新機(jī)務(wù)和電氣檢修人員檢修速度慢,使B 泵沒能及時恢復(fù)備用,也是造成事故擴(kuò)大,使空分II 系列
          全線跳車的又一重要原因。
          以上任何一個環(huán)節(jié)不出問題,都可以避免本次空分II 系列全線跳車事故的發(fā)生。
          三、防范措施:
          (一)各個分廠對有可能存在施工殘留物且影響設(shè)備運(yùn)行的隱患進(jìn)行排查,防止類似事故的發(fā)生。
          (二)工程部加強(qiáng)對施工質(zhì)量的過程管理,設(shè)備部和各個分廠在施工過程中和中交前加強(qiáng)跟蹤和檢查,
          防止類似事故的發(fā)生。
          (三)電氣分廠對380V 熱偶保護(hù)進(jìn)行排查,對大電流不具備校驗(yàn)條件的,更換為電子保護(hù)器。
          (四)對潮濕和可能漏水、噴水等環(huán)境的電氣設(shè)備,做好防潮、防水措施。
          (五)設(shè)備部及各個分廠對搶修工作加強(qiáng)管控,以提高搶修進(jìn)度。
          (六)阜新工程公司加強(qiáng)人員培訓(xùn),提供人員素質(zhì),為搶修工作提供技術(shù)保障。
          (七)物資部縮短采購周期,以滿足生產(chǎn)需要。
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